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RC VTOL XIAKE800 4 - MC2FW Transition 문제 분석

bu_ctrlMan 2023. 10. 28. 21:04
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이전 글에서 이어집니다.
RC VTOL XIAKE800 1 - 분석
RC VTOL XIAKE800 2 - 조종면 재할당

RC VTOL XIAKE800 3 - 실외 비행 시험 (Multi-rotor Mode)

 

사실 이전 글인 Multi-rotor 모드로 비행하고나서 Fixed-wing 으로 Transition을 시도할 때, 계속 덤블링을 하는, flipping하는 문제가 있었다. 유사한 케이스도 많이 발견되는 것을 확인했다.

 

문제점을 자세히 기술하면 멀티로터-고정익 모드는 Stabilized 모드이고,

전면 틸팅 서보가 45도로 기울고 전방 두 모터는 높은 추력을 낸다.

후면 모터는 돌다가 천천히 꺼진다.

피치 제어를 하는지 확인하려고 피치 운동을 시킬 때, 후면 모터가 반응 하는 것은 확인했으나 너무 약하게 돈다.

 

Stabilized 모드로 Transition을 시도했을 때, 다음과 같은 결과가 나왔다.

Case.1) Transition 할때 음의 Actuator Control Pitch 가 양수

다음 실험은 사람이 기체를 잡고 진행했다.

피치 제어를 잃어버리고, PitchRate Setpoint가 최대가 되는데 각속도제어기에 명령이 최대로 입력되어도 자세가 복원되지 않는다. 심지어 사람이 기체를 잡고있는데도 크게 들린다. 6:45 부근과 6:58의 PitchRate Setpoint를 주목해보자.

Actuator Controls의 Roll가 커짐에 따라서 Motor2/3의 차이가 벌어지는 것을 보면 롤 제어는 잘 작동하는 것을 확인 할 수 있다. 그러나 Pitch 쪽은 앞서 봤던 PitchRate error에도 불과하고 Pitch 효력을 발휘하진 않는다.... Motor1이 커져야되는데

 

Case.2) Transition 할때 음의 Actuator Control Pitch 가 음수

4:20 주목

4:20 을 보면 PitchRate Setpoint가 -60도가 나오고

아래에 Actuator Controls에서 Pitch 효력이 음이 되었으나, Motor Outputs은 역시 Motor1이 낮게 나오는 것을 볼 수 있다. 

왜그러지.. 경향이 아예 같다.

 

 

Case.3) Transition 할때 피치 입력

피치 입력하는 13:45 를 주목해보라..

ㅁㄴㅇㄹ

13:45에 피치키를 쳐도 Motor1에 영향이 크게 없다.

 

 

아무래도 Transition 구간 동안 멀티로터 비행이 작동하지 않는 것 같다.

그냥 Thrust(Forward)가 증가할 때, Motor1은 감소, Motor2/3는 증가한다.

 

 

[1] "VTOL Tiltrotor 40deg Pitch Up and hold at transition process" https://discuss.px4.io/t/vtol-tiltrotor-40deg-pitch-up-and-hold-at-transition-process/34338

[2] "Pitch up on Transitions to Fixed Wing" https://discuss.px4.io/t/pitch-up-on-transitions-to-fixed-wing/11287

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